轴同轴安装式编码器通过PROFIBUS与主站进行数据传送,通讯介质采用双绞带屏蔽的铜芯电缆。操作指令由WINCC人机界面发送到PLC。如图(1)
3、系统工作原理:
图2中:VVVF为西门子70变频器,KM1为输入接触器,KM2为输出接触器,KM3为抱闸接触器,M为卷扬电机,M1为液压推动器。CBP2为变频器通讯板。24V辅助电源用于当网侧电压中断时,支持装置的通讯功能和诊断功能。制动单元,制动电阻在电机制动或加/减速时把动能转换成热能。
工作原理:操作工发出料车1上行指令,上位机通过控制字发出开机及正转命令,同时主给定值HSW给出变频器的高速频率45Hz,变频器由0Hz开始提速,PLC控制开启抱闸,料车上行,直到全速运行;随着电机的转动,主令控制器的K1闭合至PLC(如图3),由PLC发出低速指令,同时主给定值HSW给出变频器的低速频率10Hz,电机以低速运行;当主令控制器的K3闭合时.说明料车已经达到终点,变器封锁输出,同时关闭机械抱闸,料车l送料完毕。料车2重复如上过程(主令点改变)。
三、系统通讯原理
1、通讯输入
变频器挂现场总线,通过网络进行信息交换,对应PROFIBUS总线形式,配用CBP2接口板。PLC的PPO类型设为4,其数据传送特征为:变频器接收1个控制字,5个设定字;发送2个状态字,4个实际值设定字。
由于频率是通过网络设定,故具有通讯速率高,精度高、稳定可靠,接线简单等优点。而在模拟量控制时,PLC输出端经过一个数模转换器,经过导线,进入输入端(变频器)又经过一个模数转换器才能参与控制。两个转换器位数不同和导线损耗都可能造成一定误差。而网络通讯传递直接是数字量不需要转换,没有误差,在传输过程中不会造成损耗,而且响应速度率也会很高。
2、通讯设定
西门子S7400作为主站,主卷扬变频器做为从站。主要通讯信息有两种:(1)浮点数主要为设定速度,实际电流,实际转矩,实际频率等;(2)开关量主要是正/反转、开机指令及运行状态,和一些故障报警的指示等。
变频器发送与接收的报文如图(4)、图(5)。
四、系统的保护:
1、在卷扬同轴安装一只挂在PROFBUSDP网上的式编码器,上位PLC读取编码器的实时数据,通过计算设定为极限保护点,以防止主令控制器失灵时的后保护,防止料车“冲顶”事故的发生。
2、编码器另一个重要功能是测定料车的实时速度,通过主令控制器的配合,完成对料车的超速保护、低速检查,反向保护。
2.1、超速保护:料车运行中,PLC根据编码器测得的料车实际速度,全程监控料车不得超过高速度,否则PLC输出急停关闭变频器、机械抱闸同时制动,并输出报警。
2.2、反向保护:反向保护是当电机起动时起动力矩不能克服料车重力矩,形成重料车下滑。PLC根据编码器测得的料车实际速度方向,判断料车运行方向是否错误,从而起到保护作用。起动完后料车具有惯性,形成反向的可能性很小,但反向保护也是全程的。
2.3、低速检查:当主令控制器的K2闭合时(图3),PLC根据编码器测得的料车实际速度,检查变频器是否已减速。若否,立即停止变频输出,抱闸制动。若是,继续运行。
3、对于变频器自身故障由PLC通过 PROFBUS DP网采集,当故障发生时,立即关闭机械抱闸,以防止料车下滑。
4、变频器X9端子7/9输出变频准备好接点信号,故障时断开输入接触器KM1,切断变频器电源。
五、过程中遇到的问题
1、变频器选型:
考虑到冶金系统的设计特点,变频器选配160kW,电机选配110kW。由于冶炼强度增加每车料加重,电机运行电流过大,发热严重,后改为132KW电机,才满足生产要求。由于加/减速时有再生能量,故选配制动单元和制动电阻。
2、在空载调试阶段:
由于机械减速箱传动比偏小,调试初期高速时50HZ运行,料车速度太快,在做料车高速急停试验时,钢丝绳松驰致使料车出轨,故高速时改为45HZ。把次减速时主令控制点推后。但保证每车上料时间40S。
3、制动器的配合
当变频器收到正转(或反转)指令后,为防止变频器低频起动力矩偏小,不足以克服装料重车而下滑。变频器通过状态字将电机力矩反馈到上位机PLC。当电机力矩达设定值时,(力矩值设定按重料车启动时不下滑为准),且经过0.5秒延时后,PLC才打开抱闸,,随着低段速的选通,电机处于爬行状态,当PLC检测到终点信号时,发出停车命令,变频器封锁输出执行停止,同时关闭抱闸。如此控制抱闸既防止变频器过流保护.又防止料车下滑.
六、技术性能及特点:
以上述方案改造的韶钢炼铁厂1号、2号、6号高炉主卷扬系统,自2002年3月投入运行以来,至今电气部分未出一次故障,料车“冲顶”、“挂顶”事故也从未发生过,提高了生产效率,降低了设备维护、运行费用。西门子变频器可靠性高,控制方便,尤其是低频特性好值得在起重行业推广应用。
在高炉炼铁生产中,进料系统是设备的重要组成部分,其可靠性直接影响到生产效率及经济效益。本文对西门子MM440变频器在该系统改造部分的应用,以及该系统的传控部分进行讨论。
二,原系统概述:
1、原系统机械部分构成
由一台卷扬机拖动两台料车,料车位于轨道斜面上,互为上行、下行,即其中一台料车载料上行,另一台为空车下行,运行过程中电机始终处于负载状态。
2、原系统电气部分构成
原系统由一台6极55kW绕线式电机拖动,转子回路靠切换电阻实现速度调整,通过主令控制器(与电机同轴连接)采集料车的位置,控制电阻的投入切除,同时控制机械抱闸的开闭。
3、原系统存在的问题:
由于该调速方式为转子串电阻调速,电阻容易烧毁,加上卷扬机钢丝绳松紧程度不一致,有时出现料车“挂顶”事故,严重影响了生产。
三、新系统构成;
1、新系统构成框图:
点此在新窗口浏览图片